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調(diào)試分析報告

時間:2024-09-21 08:46:09 報告 我要投稿
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調(diào)試分析報告模板

  【導(dǎo)語】 分析報告是一種比較常用的文體。有市場分析報告、行業(yè)分析報告、經(jīng)濟形勢分析報告、社會問題分析報告等等。下面關(guān)于 調(diào)試分析報告模板,一起來閱讀下文吧!

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  一、系統(tǒng)簡介

  平圩電廠二期工程2×600MW工程,汽輪機為北重阿爾斯通(北京)電氣裝備有限公司生產(chǎn)的超臨界、一次中間再熱、單軸、四缸四排汽、凝汽式汽輪機。軸封系統(tǒng)由軸端汽封的供汽、漏汽管路和調(diào)節(jié)閥的閥桿漏汽管路、汽封冷卻器及相關(guān)設(shè)備組成。軸封供汽采用兩閥設(shè)計,即在汽輪機所有運行工況下,供汽壓力通過兩個調(diào)節(jié)閥即汽封供汽調(diào)節(jié)閥和溢流調(diào)節(jié)閥來控制。為滿足低壓缸汽封供汽溫度的要求,在低壓軸封供汽母管上設(shè)置了減溫器。減溫內(nèi)設(shè)置一個與蒸汽流向相同的噴頭(噴頭由兩個噴嘴組成),水源來自凝結(jié)水。

  二、軸封汽系統(tǒng)調(diào)試、運行中存在的問題

  一般情況下,在汽輪機長期運行過程中,軸封汽系統(tǒng)在控制運行參數(shù)中經(jīng)常出現(xiàn)一些問題,主要表現(xiàn)在壓力和溫度控制失靈,造成軸封汽壓力和溫度偏離正?刂浦,集中表現(xiàn)為軸封汽壓力和溫度過低或過高。

  (一)軸封蒸汽汽溫度過低或過低造成的影響。由于軸封蒸汽直接與汽輪機大軸接觸,它的溫度直接影響大軸的伸縮。汽機在穩(wěn)定運行和熱態(tài)啟動時,相應(yīng)轉(zhuǎn)子的溫度很高,如果軸封蒸汽溫度過低,大量的低溫蒸汽通過軸封吸入汽缸,它不僅將在轉(zhuǎn)子上引起較大的熱應(yīng)力,而且造成前段軸封大軸的急劇冷卻收縮,當(dāng)收縮量過大時,將有可能導(dǎo)致前機節(jié)動靜部分的摩擦,而這種局部大軸收縮所造成的相對位移變化,潛在的危害是巨大的,嚴(yán)重者甚至造成汽輪機大軸抱死。同樣,軸封汽溫過高,會使相對應(yīng)的支撐軸瓦溫度、回油溫度升高,破換破壞軸承油膜和損壞軸承的合金。軸封溫度高會進一步導(dǎo)致軸封間隙增大,梳齒軟化,造成漏氣量增加,嚴(yán)重的將會造成油中帶水。轉(zhuǎn)子被局部加熱,機組脹差不正常升高,造成動靜碰磨,轉(zhuǎn)子軸振上升。所以必須確保軸封蒸汽溫度與金屬溫度相配備,并有一定的過熱度。

  (二)軸封汽壓力過低或過高造成的影響。軸封汽壓力低對低壓缸影響比較大,將會造成外界空氣漏入低壓缸,不但會使汽輪機真空下降,同時還會因冷空氣冷卻軸頸使轉(zhuǎn)子收縮造成負差脹。真空變化對汽輪機的安全與經(jīng)濟性都有較大的影響。具體表現(xiàn)為:汽輪機排汽壓力升高,汽輪機的可用熱降減少,汽輪機效率將降低,嚴(yán)重時將影響到機組負荷。隨著排汽壓力升高,排汽溫度同時升高,引起低壓缸及軸承座等部件受熱膨脹,將引起中心變化,使汽輪機產(chǎn)生振動。同時引起凝器汽鈦管的脹口松弛,破壞了凝結(jié)水的水質(zhì)。而且,真空下降,將使排汽的容積流量減少,對末幾級葉片的工作環(huán)境不利。當(dāng)排汽的容積流量減少時,蒸汽在末級就要產(chǎn)生旋渦,同時還會在葉片的某一部分產(chǎn)生較大的激振力,它的頻率與葉片的固有頻率不成整數(shù)倍,造成葉片的顫振。這種顫振的頻率低、振幅大,極易損壞葉片,造成事故。而軸封壓力過高,汽輪機各軸封將大量冒蒸汽,進而造成汽輪機潤滑油進水。汽輪機油中帶水,甚至乳化,將嚴(yán)重威脅汽輪機大軸和軸瓦的安全運行。因此,軸封蒸汽的壓力要調(diào)整到適合機組安全運行的范圍。

  三、調(diào)試過程

  在平圩電廠二期工程調(diào)試過程中,#4機組啟動至50%負荷調(diào)試過程中,軸封供汽由輔助蒸汽供應(yīng),輔助蒸汽參數(shù)約為0.8MPa,320℃,通過軸封供汽調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)軸封母管壓力在20kPa左右,溫度控制在150-180℃,滿足汽輪機的要求。隨著負荷的進一步提高,高中壓軸端汽封漏氣量逐步增大,汽封供汽調(diào)節(jié)閥關(guān)閉,汽封系統(tǒng)實現(xiàn)自密封功能,多余的蒸汽通過溢流調(diào)節(jié)閥送到#7低壓加熱器,這樣通過減溫器的蒸汽量就大大增加,而且高壓軸端汽封漏汽溫度進一步提高,為滿足低壓汽封蒸汽溫度的要求,就需要加大減溫水的流量,當(dāng)機組負荷達到450MW時,調(diào)節(jié)閥已經(jīng)全開,當(dāng)機組負荷升到500MW時,低壓汽封溫度升至203℃,這樣即超過了低壓汽封溫度(150-180℃)的限制,威脅機組的安全運行。

  四、原因分析

  首先通過檢查,排除測點問題。很顯然,機組低負荷時,軸封蒸汽去低壓軸封的流量低,焓值較低,隨著機組負荷的升高,高中壓軸封實現(xiàn)自密封,同時多余的蒸汽向低壓軸封供汽,為維持軸封蒸汽壓力,多余蒸汽通過溢流調(diào)節(jié)閥溢流到低壓加熱器,這樣高中壓軸封漏汽流經(jīng)減溫器段的蒸汽量大大增加,為了滿足低壓軸封溫度的要求,就需要加大減溫水,在減溫水閥門全開后,仍不足以將通過減溫器的蒸汽冷卻到需求的溫度范圍,因此,造成低壓軸封溫度超標(biāo)。

  影響減溫水流量不足的原因只能有以下三點:減溫水管道濾網(wǎng)、減溫水噴頭、減溫水調(diào)節(jié)閥堵堵塞或設(shè)計流量不足。

  因減溫水系統(tǒng)設(shè)備簡單,采取排除法可以逐步排除,對濾網(wǎng)、噴頭、調(diào)節(jié)閥進行了解體檢查,發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)比較清潔,沒有任何雜物,排除了因雜物堵塞,造成減溫水流量減少因素。懷疑減溫水噴嘴口徑設(shè)計偏小,造成調(diào)節(jié)閥即使全開也不足以使低壓軸封供汽溫度降低到需求范圍內(nèi)。

  因原凝結(jié)水系統(tǒng)設(shè)計為工作壓力為2.5-3.0MPa,在項目建設(shè)過程中,為節(jié)能降耗,業(yè)主對凝結(jié)水系統(tǒng)進行了技改,凝結(jié)水泵采用變頻控制。在運行過程中,凝結(jié)水壓力控制在1.8MPa左右。而軸封減溫水噴頭設(shè)計是按照原工作壓力為2.5-3.0MPa選取的,這樣勢必造成軸封減溫水流量減少,不足以對高壓軸封漏汽量進行冷卻,造成低壓軸封超溫。為了保證軸封系統(tǒng)的正常運行,需要對減溫水噴頭進行改造,加大減溫水的流量,降低低壓軸封的溫度。

  試驗結(jié)果:對噴嘴進行了重新計算,擴大噴嘴口徑,即將原噴嘴的口徑放大1.1倍,d1由4.2mm擴大為4.7mm,d2由4.4mm擴大為5.0mm。

  改造后的效果:改造前凝結(jié)水經(jīng)噴頭后呈螺旋霧狀,保證了凝結(jié)水于蒸汽的充分混合,而改造后,因在現(xiàn)場采取機械擴孔的方式,對噴頭的道有一定的影響,所以凝結(jié)水經(jīng)噴頭后呈現(xiàn)噴霧狀。經(jīng)安裝后進行試驗,重新開機后,機組帶滿負荷后低壓軸封溫度控制正常,在性能試驗中,負荷最大達到670MW,軸封溫度控制非常平穩(wěn),機組的安全得到了有效的保障。

  五、結(jié)束語

  汽機軸封汽系統(tǒng)運行是否穩(wěn)定,直接關(guān)系到汽輪機是否能夠安全可靠運行。當(dāng)發(fā)生問題時,要引起足夠的重視。在調(diào)試過程中注重調(diào)試質(zhì)量,及時發(fā)現(xiàn)異常情況,并采取有針對性的措施,防止引起重大事故。


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